日照鋼鐵2009年上半年生產(chǎn)綜述
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小 發(fā)表日期:2009-08-05 08:09 評論:0 點擊:1452
2009年上半年本著“保安全,穩(wěn)運行,降成本”為指導(dǎo)思想,結(jié)合市場變化,積極探索新的管理模式,穩(wěn)定有序的推進(jìn)各項工作,上半年生鐵、粗鋼、軋材產(chǎn)量均位列全國同行業(yè)第9名,進(jìn)行全國前十大鋼鐵公司之列,取得了令同行業(yè)羨慕的成績。
上半年完成鐵產(chǎn)量同比增長10.86%;鋼產(chǎn)量同比增長10.09%;材產(chǎn)量同比20.87%;發(fā)電同比增長0.43%。
由于建設(shè)基本完工,公司的產(chǎn)能布局更趨合理。鐵前系統(tǒng)燒結(jié)和球團的產(chǎn)能足以保證鋼鐵原料結(jié)構(gòu)變化需求,煉鐵和煉鋼產(chǎn)能基本匹配,軋材產(chǎn)能大于煉鋼,水鋼渣處理廠和動力廠也具備了全面處理公司鋼渣、水渣和煤氣的能力,形成了一個完整持續(xù)循環(huán)的供應(yīng)鏈,實現(xiàn)了料大于鐵,鋼等于鐵,材大于鋼的良好局面,為公司產(chǎn)能優(yōu)化打下了良好的基礎(chǔ)。
生產(chǎn)管理上,通過對標(biāo)找差距,挖潛增效益,由生產(chǎn)主管領(lǐng)導(dǎo)親自帶隊,分別對鐵前、煉鋼、動力、軋鋼進(jìn)行攻關(guān),收效顯著。從上半年生產(chǎn)情況看,1、2月份各單位產(chǎn)量普遍偏低,主要是公司根據(jù)市場情況集中安排了檢修工作,其中煉鐵3號和1號高爐分列在2月15日和2月23日才完成大修,煉鋼6座轉(zhuǎn)爐進(jìn)行了爐役周轉(zhuǎn)檢修,同時軋鋼系統(tǒng)的4條生產(chǎn)線也同步進(jìn)行了年度檢修。水鋼渣處理廠的微粉磨機因受季節(jié)影響,限量停機。隨著市場情況好轉(zhuǎn),3月份開始逐步放量,鐵、鋼、材產(chǎn)量同步過百萬噸!
燒結(jié)廠上半年1月份在原燃料庫存嚴(yán)重緊張情況下,通過周密的生產(chǎn)組織,度過了年初的困難。最緊張的時期原料僅夠不足3天的庫存,燃料不足1天的庫存。在此艱巨條件下,實現(xiàn)了單品種礦粉配料,以煤代焦等生產(chǎn)工藝調(diào)整。
隨著巴西精粉的進(jìn)場,球團1號線、2號線分別于3月23日和5月26日復(fù)產(chǎn)。由于進(jìn)場的原料只有巴西精粉,而純巴西精粉造球目前全行業(yè)也沒有成熟的工藝,燒結(jié)廠大膽探索,配加轉(zhuǎn)爐污泥,徹底改善了造球性能,提產(chǎn)了球團轉(zhuǎn)鼓強度。
煉鐵廠上半年本著“安全第一,成本優(yōu)先”的原則組織生產(chǎn),由追求高產(chǎn)轉(zhuǎn)向追求低成本,給公司帶來明顯的效益。2月下旬煉鐵廠對爐料結(jié)構(gòu)進(jìn)行大幅度調(diào)整,高爐果斷提高塊礦入爐比例,平均塊礦比例達(dá)到23%,個別高爐甚至達(dá)到30%,低成本的爐料結(jié)構(gòu)為低成本的鐵水提供了保障。從4月份開始,煉鐵廠通過對標(biāo)工作,開始提高煤比,由年初的140g/t,提高到現(xiàn)在的195kg/t,燃料比由2008年的554kg/t降低到2009年的552kg/t,6月份又開始以噴吹溶劑代替噴吹煤粉的大膽創(chuàng)新,為同行業(yè)首創(chuàng),效益十分明顯。在做好高爐生產(chǎn)的同時,狠抓原料廠管理。6月底已經(jīng)實現(xiàn)外購焦炭100%直卸火車受料槽,節(jié)約了大量的機具費用。由于煉鐵降本工作突出,給全公司帶來了成本優(yōu)勢。
由于鋼軋系統(tǒng)是公司利潤的最終體現(xiàn),2009年上半年在鋼軋生產(chǎn)組織模式上也進(jìn)行了改革。實行零產(chǎn)品庫存管理,實現(xiàn)了由月度排產(chǎn)向日排產(chǎn)的轉(zhuǎn)變,快速反映機制的建立,為公司在金融危機下爭取了先機,贏得了市場,創(chuàng)造了效益。
根據(jù)市場的要求,徹底實現(xiàn)了零庫存、日計劃的靈活生產(chǎn)組織模式,多批次、小批量、快速更換鋼種規(guī)格,此模式對煉鋼、軋鋼的生產(chǎn)組織提出了更高的要求。
由于軋鋼產(chǎn)能大于煉鋼,軋鋼廠采取避峰作業(yè)模式,同時關(guān)停多余加熱爐,最大限度的降低峰時電量,為公司節(jié)約電費。 由于軋鋼產(chǎn)能大于煉鋼,軋鋼廠采取避峰作業(yè)模式,同時關(guān)停多余加熱爐,最大限度的降低峰時電量,為公司節(jié)約電費。
H型鋼廠、棒材廠和高線廠在過鋼后,充分發(fā)揮生產(chǎn)能力,全部消化了第一煉鋼廠的鋼坯,長材、盤卷的效益優(yōu)勢得到全面收獲,為實現(xiàn)公司的產(chǎn)能布局和利益最大化要求,帶鋼廠生產(chǎn)規(guī)格做了較大調(diào)整,由2008年的寬、厚規(guī)格轉(zhuǎn)向2009年的窄、薄規(guī)格,帶鋼廠積極應(yīng)對,制訂了行之有效的措施,成功的實現(xiàn)了轉(zhuǎn)型,并且最高產(chǎn)量由日產(chǎn)7000噸增至10000噸,充分體現(xiàn)了靈活多變的快速反應(yīng)能力。
動力廠在生產(chǎn)保障上狠下功夫,面對千萬噸鋼鐵企業(yè)的風(fēng)、水、電、氣保障需求的艱巨任務(wù),沉著應(yīng)對,有條不紊,實現(xiàn)了充足、安全、及時、穩(wěn)定供應(yīng)。動力發(fā)電積極應(yīng)對由于煉鐵燃料比下降和軋鋼增產(chǎn)帶來的煤氣發(fā)電量不足,深挖內(nèi)部潛力,規(guī)范外部消耗,2009年上半年發(fā)電量仍有小幅增加。
水鋼渣處理廠克服新項目投產(chǎn)需不斷進(jìn)行完善等種種不利因素,確保銷售所煉鐵、煉鋼水渣、鋼渣運輸和回收加工,成為公司循環(huán)經(jīng)濟的關(guān)鍵環(huán)節(jié),也成為公司新的效益增長點。
2009年上半年通過廣大員工的不懈努力,實現(xiàn)了內(nèi)部降本6.6億元的驕人成績,而且,通過管理的不斷深化,逐步將日鋼打造成為安全控制有力、生產(chǎn)穩(wěn)定可控、物流通暢有序的鋼鐵行業(yè)標(biāo)兵。

清風(fēng)留人荷塘月 華章照我燕園秋
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